鏡子里的人
life is short i use python
級別: 論壇先鋒
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圖片:
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剛接觸工控半年多,遇到了點問題請各位指導一下 就是一段線體,客戶要求可以自己設定生產(chǎn)節(jié)拍以此來控制電機頻率 然后我的做法就是找到二者之間的比例關系 程序里用的值是590000除以節(jié)拍時間(見下圖) 但是現(xiàn)在有個問題(見圖二)我下午測的結(jié)果 120s節(jié)拍偏快了一點 但200s節(jié)拍時候慢了10s左右 想問一下各位前輩是我程序的做法有問題還是因為機構(gòu)誤差,機構(gòu)是鏈條每隔一段裝了感應片,在固定位置裝的接近,然后接近接通電機停止 |
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鏡子里的人
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級別: 論壇先鋒
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時間是我自己用手機計的時,就算有誤差也應該在 ±2s 以內(nèi)吧 |
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鏡子里的人
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級別: 論壇先鋒
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就想知道產(chǎn)生這種誤差會有哪些原因,因為之前也沒做過,師傅在出差很忙,我自己也想不到原因 |
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鏡子里的人
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級別: 論壇先鋒
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大佬們快下班了不逛逛論壇嗎 |
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ren1823
級別: 工控俠客
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外圍沒有精準檢測速度的傳感器,用普通電機+變頻器的模式是無法準確控制速度的。外圍機械在每個點上的作用力不一致,同一頻率時,電機的速度實際上也會有偏差。 我覺得像這種機構(gòu),可以計算兩個或多個感應片的時間間隔,再實時微調(diào)電機頻率,不應該一步寫死。 |
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鏡子里的人
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級別: 論壇先鋒
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就是要引入一個負反饋來控制頻率以實時縮小系統(tǒng)誤差 算了,這樣的話還是要精確檢測速度的傳感器比較靠譜,看客戶怎么說,他們主要也是用150s 的節(jié)拍 |
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