鏡子里的人
life is short i use python
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 154 個
工控威望: 1089 點
下載積分: 5310 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2020-06-05
最后登錄: 2023-01-06
查看鏡子里的人的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2021-01-22 16:27
圖片:
圖片:
剛接觸工控半年多,遇到了點問題請各位指導(dǎo)一下

就是一段線體,客戶要求可以自己設(shè)定生產(chǎn)節(jié)拍以此來控制電機頻率

然后我的做法就是找到二者之間的比例關(guān)系

程序里用的值是590000除以節(jié)拍時間(見下圖)

但是現(xiàn)在有個問題(見圖二)我下午測的結(jié)果

120s節(jié)拍偏快了一點 但200s節(jié)拍時候慢了10s左右

想問一下各位前輩是我程序的做法有問題還是因為機構(gòu)誤差,機構(gòu)是鏈條每隔一段裝了感應(yīng)片,在固定位置裝的接近,然后接近接通電機停止
努力,奮斗
ren1823
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 326 個
工控威望: 2741 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2019-08-01
最后登錄: 2025-01-12
查看ren1823的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2021-01-23 10:57
外圍沒有精準檢測速度的傳感器,用普通電機+變頻器的模式是無法準確控制速度的。外圍機械在每個點上的作用力不一致,同一頻率時,電機的速度實際上也會有偏差。
我覺得像這種機構(gòu),可以計算兩個或多個感應(yīng)片的時間間隔,再實時微調(diào)電機頻率,不應(yīng)該一步寫死。