mbtglzz
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樓主  發(fā)表于: 2018-10-29 20:26
大家好 ,現(xiàn)有一臺包裝機,fx3u plc控制伺服電機作為移載,在移動過程中噴膠,程序就是以伺服當前位置的d8340和設定的噴膠開始位置和噴膠結束位置來控制噴膠電磁閥,大于開始位置小于結束位置輸出電磁閥。但是現(xiàn)在是噴膠位置不固定,有百分之10的概率會噴錯。后來在在比較程序那用了ref指令來立即刷新輸出,沒改善。有沒有好的建議
焦劉吉
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1樓  發(fā)表于: 2018-10-29 20:51
1.多次定位   開始噴膠一個位置,結束噴膠一個位置
2.試一下外加編碼器,用H高速比較指令試下
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mbtglzz
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2樓  發(fā)表于: 2018-10-29 21:06
1.多次定位,那中間是不是有停頓
2.把伺服驅動器反饋的ab脈沖接入plc然后用中斷是否可行
plc發(fā)脈沖到伺服執(zhí)行這之間有滯后嗎?
如果有滯后,那驅動器反饋的ab脈沖和伺服電機實際的位置是不是也有滯后。同理 外接編碼器來反饋機械實際位置,反饋到plc是不是也有之后
另外的機臺移栽用的普通電機 用的角度控制器來控制噴膠電磁閥 控制一直很穩(wěn)定
忍緣善
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3樓  發(fā)表于: 2018-10-29 21:19
建議也可以增加安裝用于控制噴膠開始和停止的光電開關,用時間來控制膠量長短
獨自漂泊
sjbandmm
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4樓  發(fā)表于: 2018-10-30 11:06
你所說的噴錯,不知道是位置一致性不好,稍有誤差,還是完全亂套,如果完全亂套,那肯定是程序有問題,如果只是一致性不好,可能是移動速度過快,加上掃描周期太長,造成的位置不一致,還是有伺服的剛性不夠,滯后不穩(wěn)定。
如果是周期的問題,可以把伺服電機的反饋脈沖或plc輸出的脈沖,接到plc計數(shù),利用高速計數(shù)器中斷執(zhí)行,立即刷新輸出,可以大幅改善,如果是電機剛性不夠,可以調整伺服剛性,監(jiān)控伺服的剩余脈沖是否穩(wěn)定,如果參數(shù)不能解決問題,只能提高伺服功率,降低滯后誤差。
受不了了
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5樓  發(fā)表于: 2018-10-30 11:12
PLC的脈沖計數(shù)和主循環(huán)肯定不是一個級別,沒去細究這里面怎么處理原子操作的問題
724438166
聯(lián)系方式qq 724438166
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6樓  發(fā)表于: 2018-10-30 13:29
我所見過噴膠,高檔設備全部用光洋電子凸輪控制,編碼器連接設備主機,角度隨便可以調整,穩(wěn)定性高,基本無故障
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
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7樓  發(fā)表于: 2018-10-31 10:18
噴膠輸送帶裝一個產(chǎn)品到達傳感器,再另加外接旋轉編碼器,傳感器觸發(fā)高速清零并計數(shù),噴膠頭工作范圍即計數(shù)器的區(qū)間,如DHSCS D100 C253 Y0   再加一點DHSCR   D102 C253 Y0  ,則Y0會在D100計數(shù)值到D102計數(shù)值這一段區(qū)域有輸出,通過設定長度換算成對應的脈沖值就可以改變長度距離;第二種就是高速中斷,傳感器觸發(fā)清零,高速計數(shù)到達觸發(fā)中斷,中斷程序控制噴嘴停止
zqszk123
集百家之所長,融百家之所思,揚百家之所名!
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8樓  發(fā)表于: 2018-10-31 12:04
噴膠要用高速的閥,壓力要控制很好!fx3u plc控制是開環(huán)控制,你的值是伺服發(fā)出脈沖的值,而不是實際伺服的值,在運動中伺服滯后是不可靠的,需要把伺服的的實際值接回來才可以,或外接編碼器控制
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
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9樓  發(fā)表于: 2018-10-31 20:58
我做過噴膠的程序,用高速計數(shù)器中斷噴膠。膠量是用時間控制。
yrnbb2
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10樓  發(fā)表于: 2018-10-31 21:59
我曾經(jīng)分別用D8340和可編程凸輪開關做過噴碼控制,出錯的概率很大,并且錯得非常不靠譜,我想最終可能還是運算速度和電機滯后的問題。噴膠閥一定要好閥,膠一定要好膠,氣一定要足。槍一定要好。直接以伺服啟動信號為噴膠起點,時間控制距離,我現(xiàn)在是這樣做的,膠槍運動速度在10m/s左右,每次噴膠9ms,誤差都不會過1mm。如果你的機構是在離膠槍運動起始點很遠的地方開始噴膠,我覺得還是裝個接近開關比好好,如果允許安裝的話。
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    11樓  發(fā)表于: 2018-11-03 14:09
    引用
    引用第4樓sjbandmm于2018-10-30 11:06發(fā)表的  :
    你所說的噴錯,不知道是位置一致性不好,稍有誤差,還是完全亂套,如果完全亂套,那肯定是程序有問題,如果只是一致性不好,可能是移動速度過快,加上掃描周期太長,造成的位置不一致,還是有伺服的剛性不夠,滯后不穩(wěn)定。
    如果是周期的問題,可以把伺服電機的反饋脈沖或plc輸出的脈沖,接到plc計數(shù),利用高速計數(shù)器中斷執(zhí)行,立即刷新輸出,可以大幅改善,如果是電機剛性不夠,可以調整伺服剛性,監(jiān)控伺服的剩余脈沖是否穩(wěn)定,如果參數(shù)不能解決問題,只能提高伺服功率,降低滯后誤差。


    是位置一致性不好,有一定的出錯概率,一天有二十來箱是不合格的。
    以前的包裝機都是用角度控制器來控制噴膠,很準。
    現(xiàn)在想到的是吧伺服編碼器反饋的脈沖通過驅動器反饋到PLC 然后通過反饋脈沖來控制噴膠,
    現(xiàn)在在等待硬件