有一機(jī)械運(yùn)動,用三菱的PLC加1PG定位模塊控制軸的定位轉(zhuǎn)動,起始位置為脈沖量5000的位置,終點(diǎn)位置為脈沖量132000的位置,起點(diǎn)終點(diǎn)的附近都裝有限位sensor,此外在起終點(diǎn)之間
緊挨著起點(diǎn)sensor處還裝有原點(diǎn)感應(yīng)的sensor,在伺服運(yùn)動中一切正常,在經(jīng)過數(shù)多次的運(yùn)行后,發(fā)現(xiàn)翻版翻轉(zhuǎn)不到位,經(jīng)斷電重開后一切正常,但運(yùn)行中就發(fā)現(xiàn),驅(qū)動器中顯示的編碼器的反饋脈沖數(shù)量在呈周期性的減少,比如第一次運(yùn)行起點(diǎn)2174,終點(diǎn)72061,中間經(jīng)數(shù)次,第二次記錄起點(diǎn)1961,終點(diǎn)71961,又經(jīng)大致的時間,第三次記錄起點(diǎn)1859,終點(diǎn)71861,此后第四次1661,71761,第五次1461,71561.。。。。。如此之后經(jīng)過N次運(yùn)行之后, 實(shí)際位置和編碼器認(rèn)為的位置必然發(fā)生偏差,從而發(fā)生不到位或過位而過載的情況,請問各位,為什么會發(fā)生這種情況呢,編碼器反饋的脈沖為什么會一致性的減少呢?而不是來回波動, 大家有沒有見過這個情況,分別來討論一下! 軸的松動是不會,我用手試著去翻動,很緊所以這種原因已經(jīng)排除。