1935807118
級(jí)別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 674 個(gè)
工控威望: 862 點(diǎn)
下載積分: 2039 分
在線時(shí)間: 325(小時(shí))
注冊(cè)時(shí)間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-11-14
查看1935807118的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2020-04-21 09:28
最近在幫朋友搞臺(tái)口罩機(jī)的程序,剛開(kāi)始是1臺(tái)伺服馬達(dá)通過(guò)同步輪同步帶齒輪鏈條及分割器完成主送料 送鼻梁 切鼻梁 裝鼻梁 最終切片,伺服馬達(dá)只管一直轉(zhuǎn),所有動(dòng)作都是通過(guò)機(jī)構(gòu)來(lái)完成,這樣子的話程序就比較簡(jiǎn)單,后面由于機(jī)構(gòu)調(diào)試不方便,現(xiàn)在把送鼻梁通過(guò)一臺(tái)伺服完成,切鼻梁用氣缸切,裝鼻梁也是單獨(dú)一臺(tái)伺服,這樣子的話就有3臺(tái)伺服了,正常生產(chǎn)中主軸送料伺服是不停一直轉(zhuǎn)的,主軸每轉(zhuǎn)半圈會(huì)有一個(gè)光電開(kāi)關(guān)給裝鼻梁伺服動(dòng)作信號(hào),在裝鼻梁伺服動(dòng)作的過(guò)程中主軸也是一直轉(zhuǎn),感覺(jué)這樣子的話很難保證每次裝鼻梁的精度,不知道大家有沒(méi)有什么好的方法,還望指點(diǎn)一二,謝謝!
holdkcxyz
級(jí)別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 126 個(gè)
工控威望: 4220 點(diǎn)
下載積分: 929 分
在線時(shí)間: 288(小時(shí))
注冊(cè)時(shí)間: 2018-11-07
最后登錄: 2024-11-13
查看holdkcxyz的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2020-04-21 10:03
        這樣用光電開(kāi)關(guān)校正精度不高還是可以的,鏈條或皮帶剛性不是很強(qiáng)一直向一個(gè)方向轉(zhuǎn)的不能僅靠電機(jī)的編碼器來(lái)測(cè)速或定位(累計(jì)偏差無(wú)法消除)所以要對(duì)刀,有往復(fù)運(yùn)動(dòng)的絲桿可以這樣做,還可以采用摩擦輪或者直接很剛性耦合從動(dòng)輪測(cè)速,測(cè)距。