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中二病晚期
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樓主  發(fā)表于: 2019-05-15 19:34
現(xiàn)在有一臺三菱機器人和一個康耐視相機,plc型號待定(相機用來自動定位傳輸坐標(biāo)給機器人)。領(lǐng)導(dǎo)說想用歐姆龍的,但是我查的資料是歐姆龍cj2m支持的EIP通訊,三菱機器人我用相機試過TCP/IP通訊是沒問題的,F(xiàn)在想相機和歐姆龍PLC通過EIP通訊,機器人和PLC連接的話我怕歐姆龍的不行沒有tcp/ip,所以這3者到底該怎么連接好?
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1樓  發(fā)表于: 2019-05-17 11:35
引用
引用第1樓nightblueblu于2019-05-16 13:55發(fā)表的  :
歐姆龍以太網(wǎng)模塊

額不是選以太網(wǎng)模塊,cj2m3cpu內(nèi)置以太網(wǎng)的。我問過三菱機器人的代理商,他說只要是以太網(wǎng)就行,有點奇怪。是用什么指令來發(fā)送數(shù)據(jù)?對歐姆龍不是很熟。
實在不行還是相機和機器人連接,PLC和機器人用IO控制幾個點位就行。
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2樓  發(fā)表于: 2019-07-04 12:00
已加了一個etn21模塊,還是連不上,只能發(fā)16進制數(shù)。不清楚怎么ascii碼。
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3樓  發(fā)表于: 2019-07-05 11:14
搞不定換了一個方法用基恩士測距傳感器直接和機器人通訊 歐姆龍實在不熟悉。。。。