[attachment=133838] 一臺(tái)2軸碼垛機(jī)之前按照客戶要求做好了,現(xiàn)在客戶頭一熱任性加錢又提出要求重做一臺(tái)設(shè)備
控制流程是:產(chǎn)品就位X軸原點(diǎn)下來(lái)抓取上升!Y軸移動(dòng)目標(biāo)A完成X軸下降放開(kāi),X軸上升Y軸回原點(diǎn),再次等待產(chǎn)品就位下降抓取上升,Y軸目標(biāo)B完成X軸下降放開(kāi),X軸上升原點(diǎn)Y軸前進(jìn)超越A目標(biāo)位,X軸下降抓取隔離板在X軸上升原點(diǎn)Y軸回走至A,B目標(biāo)中間,X軸下降放下隔離板!碼垛3層放2次隔離板!
這個(gè)控制就是X軸抓取隔離板坐標(biāo)是無(wú)固定的比如10塊隔離板抓取一塊少一塊,X軸就下降不到位了精確度達(dá)不到!工作中可能人工中途又增加幾塊隔離板上去坐標(biāo)又增加了
我的想法是2種不知道行不行機(jī)器現(xiàn)在緊急趕貨中!我們采用吸盤(pán)來(lái)吸附隔離板!第一種我提前算好下降的總行程脈沖吸盤(pán)上下裝彈簧下降到隔離板彈簧壓縮頂桿上升裝個(gè)接近開(kāi)關(guān)脈沖沒(méi)走完的情況用接近開(kāi)關(guān)的點(diǎn)復(fù)位X軸停止運(yùn)行,抓取后在給個(gè)K0脈沖讓X軸回原點(diǎn),我程序是《負(fù)脈沖》上升降《正脈沖》下降升用的是三菱FX3U的PLC里面的DDRVI絕對(duì)定位指令
不知道脈沖沒(méi)走完的情況復(fù)位停止了給K0脈沖回不會(huì)回歸原點(diǎn)位置
第二種也是靠吸盤(pán)彈簧的接近開(kāi)關(guān)復(fù)位X軸下降,在讀取單前位脈沖給予X軸上升,設(shè)備速度有點(diǎn)高達(dá)到1500轉(zhuǎn)我怕慣性會(huì)導(dǎo)致脈沖丟失
大家看看有什么好辦法可以實(shí)現(xiàn)