andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2011-12-12 16:28



機械位置如圖所示,無論滑塊是在圖中的位置1還是位置2,均讓伺服電機正轉(zhuǎn)向右行走,直到接觸到右限位開關(guān),(此處也可以用相對定位指令,無論在何處均發(fā)一固定數(shù)目的脈沖向右行走,保證能走到近點開關(guān)的右側(cè)),延時0.5秒后啟動原點回歸指令,中斷允許,以600R/分的速度向左行走,到達近點開關(guān)后以60轉(zhuǎn)/分的寸動速度行走(擋板的長度超過絲杠的最小螺距,保證在X10為OFF前找到Z信號)。

在X10為ON后,檢測到Z信號X0上升沿時,置位M3,使電機停止運轉(zhuǎn),此時認為是原點

PLC為臺達EH2

疑問:1、首先,此方案是否可行
      2、用中斷的目的是由于Z信號寬度比較窄,怕PLC響應不了
      3、以前沒用過中斷,不知道中斷是不是這樣用,手冊上說外部中斷(I001,X0),沒能理解什么意思
      4、伺服編碼器Z相輸出為差分輸出時,怎么接到PLC的X0上

最好能按照我說的這種思路改成正確的PLC程序,謝謝各位大俠

我寫的程序, 臺達PLC原點復歸程序帶中斷求解.zip (13 K) 下载次数:711

PLC程序部分截圖,請指正

[ 此帖被gaoziyuan在2011-12-12 21:31重新編輯 ]
dmh
讓理想和現(xiàn)實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-24
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-06-09 21:45
你這樣不如使用【DSZR s1  s2  d1  d2】,參考【 FX3U·FX3UC用戶手冊(定位控制篇)]\ 6.2.3 功能和動作第2 P107頁】,臺達EH3有對應的指令,可以看一下。
不斷向前