硬件:
三菱fr-E700 通用變頻器 FR A7NC cclink v2
馬達 三相異步電動機 東方馬達
PLC 04UDEH
現(xiàn)狀 :
PLC通過模塊下發(fā)轉(zhuǎn)速數(shù)據(jù)給變頻器
馬達以30m/s 速度運行,當SENSOR1 ON,馬達減速到5M/, 當SENSOR2 ON后0.2S 馬達停止。 (搬運工件因是通過磁環(huán)驅(qū)動在減速和停止時有較大慣性,導(dǎo)致停止位置不穩(wěn)定)
SENSOR1 ON 到SENSOR2 ON 約4S,根據(jù)需要可改變SENSOR距離
問題:如何提升工件停止位置穩(wěn)定性,最大可能減少工件搬送減速停止時的慣性(硬件除SENSOR位置可移動外,無改善空間)
補充:可否通過SENSOR 1-2 之間4秒時間PLC進行2次變速指令,達到盡可能的勻減速而減少慣性
或使用FR E700變頻器的多段速度設(shè)定來實現(xiàn)速度變化,如何設(shè)定
求高手們教教我怎么搞定這個問題,PLC程序我只會通過定時器來完成2次減速來減小慣性。
萬分感謝!