fhpyw
級別: 略有小成
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三菱PLC+深圳研控飼服驅(qū)動+深圳研控飼服電機(jī)13KW,程序回原點(diǎn)后走絕對位置回來,就二條指令 DDRVA K125000 K10000 Y0 Y4 DDRVA K0 K10000 Y0 Y4 ,計算125000個脈沖剛好走1000MM,程序剛開始走一二步是準(zhǔn)的,但走多幾步后,位置出現(xiàn)偏差,累積偏差,是向后,即回0方向偏差。運(yùn)行大約二十分鐘,偏差約15MM,即返回本應(yīng)該是0位的,但是是-15MM。請教一下各位該怎樣解決,從那方面著手。 就簡單的一個軸,反復(fù)來回,出現(xiàn)累積偏差。咨詢過廠家技術(shù)支持,但解決不了。頭疼,所以在這里請教一下各位。 |
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菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
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這個問題常見的情況有: 1,PLC每次發(fā)的脈沖,伺服都少收到幾十個,或多收到幾十個。 如果伺服有濾波功能可以用上,沒有的話只能從硬件上屏蔽干擾和濾波。 2,機(jī)械之間的松動。 解決辦法: 如果能在固定位置裝一個信號,前進(jìn)用DDRVA,后退用DZRN或DSZR。 |
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1623154245
好難,我再想想。。。。
級別: 略有小成
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加減速時間夠不夠,會不會干擾呢,機(jī)械上會不會累積誤差 |
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yerong
級別: 工控俠客
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這個簡單: 直接驅(qū)動器上查看輸入脈沖數(shù)和PLC輸出脈沖數(shù)是否一致 如不一致,改善輸入,脈沖用屏蔽雙絞線 盡量短 不要與強(qiáng)電同一線槽平行鋪設(shè) 如一致:查看編碼器返回脈沖是否一致,如不一致 調(diào)整伺服剛性加減速啥的 如一致,說明電氣環(huán)節(jié)沒啥問題 改善機(jī)械結(jié)構(gòu)等提高重復(fù)精度 如機(jī)械機(jī)構(gòu)誤差固定 電氣可以補(bǔ)償解決 |
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fhpyw
級別: 略有小成
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這主意不錯,先試試飼服濾波,還不行,回來就用回原點(diǎn)指令了。 |
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肥肥的瘦子
一個小小維修猿轉(zhuǎn)行成了一個小小調(diào)試電氣工程師。
級別: 工控俠客
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用原點(diǎn)命令,另外用接近開關(guān)做個原點(diǎn)! |
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mk自動化
級別: 論壇先鋒
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程序動作完成,使用伺服的BUSY 和INP狀態(tài)。PLC和伺服除了干擾之外,響應(yīng)時間也會有影響。 |
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turelies
溫州地區(qū),PLC編程,自動化設(shè)備開發(fā),電氣開發(fā),設(shè)置改裝,維
級別: 探索解密
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1. 查看比較脈沖接收是否有問題:驅(qū)動器上顯示輸入脈沖數(shù)和PLC輸出脈沖數(shù)比較; 2. 機(jī)械傳動是否正常,要把機(jī)械結(jié)構(gòu)照片發(fā)上來,是怎么傳動的,如果是如機(jī)械機(jī)構(gòu)誤差,不要相信電氣可以補(bǔ)償解決的話,80%電氣解決不好,還是把機(jī)械傳動精度改善好!。! |
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